記者黃敏清 通訊員張穎芝
????廣州石化煉油三部踐行“嚴細實恒”的工作作風,認真抓好現(xiàn)場管理工作,把功夫下在現(xiàn)場,緊盯安全環(huán)保,狠抓生產(chǎn)優(yōu)化,1-8月份,該部所轄的6套裝置全部實現(xiàn)安全環(huán)保零事故、事件。這是該部繼去年全年實現(xiàn)零事故、事件的基礎(chǔ)上的又一突破。
????該部管轄的2號焦化裝置今年1-7月在集團公司同類裝置競賽考核中累計排名第一;3號焦化裝置自2010年12月投料以來,2012-2013年連續(xù)兩年獲集團公司同類裝置競賽第一名,至2015年12月份,該裝置連續(xù)運行5年,創(chuàng)國內(nèi)新建焦化裝置第一周期運行時間最長紀錄。
????標準化讓操作更規(guī)范
??? “我們將3號焦化裝置加熱爐爐管在線機械清焦的操作步驟進行總結(jié)和完善,形成27步標準操作法,用于指導(dǎo)2號焦化裝置的在線機械清焦,使操作更加規(guī)范。”2號焦化裝置工藝主管劉山說。
????7月18日-23日,操作人員按照27步標準操作法,成功完成了2號焦化裝置自投產(chǎn)10年來首次加熱爐在線機械清焦。清焦后,加熱爐管壁溫度下降了104攝氏度,爐進出口壓降由清焦前1.0兆帕降低至0.8兆帕,確保了加熱爐高負荷運行。
????針對以往“操作規(guī)程太長,表述不具體,邏輯性不強”造成的關(guān)鍵操作執(zhí)行不到位問題,去年以來,煉油三部推行工作表單化,將關(guān)鍵操作的每一個步驟標準化,增強了方案和規(guī)程的指導(dǎo)性,確保重大操作步驟安全可靠。
????焦炭塔系統(tǒng)的冷焦和除焦是焦化裝置特有的關(guān)鍵操作,為防止誤操作帶來的安全隱患,2號焦化裝置利用大修機會增設(shè)了焦炭塔安全順控操作系統(tǒng)。針對按鍵確認不到位、操作順序顛倒容易導(dǎo)致生產(chǎn)異常等問題,該裝置技術(shù)人員將系統(tǒng)操作中可能出現(xiàn)的問題與解決辦法一并列入操作標準化表單中,實現(xiàn)了安全順控系統(tǒng)操作的標準化,有效減少人為誤操作帶來的系統(tǒng)波動。操作標準化實施兩年來,焦炭塔崗位操作波動下降了75%。
????“有了標準操作法,每一個步驟都清晰明確,每一個步驟完成后都有專人進行確認,有效避免了人為誤操作帶來的安全風險。”煉油三部部長彭昱峰說。
????該部從制度入手,確保標準化工作落實到位。去年以來,他們重新梳理、修訂和完善了包括三大紀律檢查、手機定置管理、主管領(lǐng)導(dǎo)N+1考核管理、安全生產(chǎn)問責考核等184項制度。
????聚焦難題開展攻關(guān)優(yōu)化
????兩年來,煉油三部以提升經(jīng)濟技術(shù)指標為重點,圍繞裝置能耗、設(shè)備運行以及產(chǎn)品質(zhì)量管理等開展攻關(guān)優(yōu)化,由部領(lǐng)導(dǎo)牽頭,將攻關(guān)任務(wù)落實到具體人員,定期匯總分析,找準問題根源,逐一擊破難點,不斷提升裝置本質(zhì)安全環(huán)保水平。
????溶劑脫瀝青裝置P-103A由于泄漏率和故障率高,曾被列為分公司“10臺最不放心機泵”之一。為解決這一問題,今年5月份,由設(shè)備副部長楊耀華牽頭組成的攻關(guān)小組對P-103A實施了干氣密封改造,解決了機泵容易泄漏的重大安全隱患。
????2015年3月,2號焦化裝置分餾塔內(nèi)件出現(xiàn)嚴重結(jié)焦現(xiàn)象,為避免該問題再次發(fā)生,該部成立了由工藝副部長吳金平牽頭的技術(shù)攻關(guān)小組,從原料性質(zhì)、油氣線速、加熱爐爐溫等多方面展開攻關(guān)。他們根據(jù)油種裂解強度不同精細控制爐溫和分餾塔蒸發(fā)段溫度;新增油氣線速監(jiān)控作為裝置提降處理量的依據(jù);規(guī)范日常監(jiān)管,對塔底過濾器、換熱器管束定期拆清,有效減少分餾塔焦粉集聚等措施,自去年4月份以來,裝置已運行一年多沒有出現(xiàn)分餾塔結(jié)焦問題。
????2013年,煉油三部發(fā)生了“5.19”環(huán)保輿情事故,給公司造成很大的負面影響,也使該部承受了巨大的壓力。煉油三部知恥而后勇,成立技術(shù)攻關(guān)團隊,經(jīng)過不斷探索,他們自主研發(fā)了一種常壓罐頂尾氣密閉回收技術(shù),對污水汽提裝置污水罐頂尾氣實施技術(shù)改造,實現(xiàn)了罐頂尾氣的全部回收,徹底解決了現(xiàn)場的臭氣問題。目前,該技術(shù)獲國家實用型技術(shù)專利,并在中國石化系統(tǒng)內(nèi)推廣應(yīng)用。
????去年以來,煉油三部通過技術(shù)攻關(guān),先后完成了2號焦化裝置分餾塔蒸發(fā)段易結(jié)焦、3號焦化裝置加熱爐CO含量高、芳烴裝置戊烷油帶水等6項技術(shù)難題,并投用了21項員工自主創(chuàng)新的環(huán)保治理設(shè)施,裝置的安全和環(huán)保水平不斷提升。
????特色培訓提升員工技能水平
????“酸性氣已經(jīng)停收了,吸收穩(wěn)定系統(tǒng)負荷也降低了,穩(wěn)定塔頂壓力怎么不降反升呢?”近日,關(guān)于液化氣碳五含量超標的問題,一直困擾著3號焦化裝置班長林卓文。
????這個問題也引起了林卓文的師傅一一裝置工藝員林敏的注意,他們對液化氣組分的前后變化進行認真分析,發(fā)現(xiàn)是原料性質(zhì)改變導(dǎo)致液化氣蒸汽壓升高從而引起穩(wěn)定塔頂壓力上升。師徒兩人密切配合,通過現(xiàn)場調(diào)整循環(huán)水量,最終解決了液化氣碳五含量超標的問題。
????鑒于這個問題的特殊性,他們把這次問題處理的經(jīng)驗做成“一點課”,跟班組人員進行了分享。
????林敏和林卓文在班組搭檔已經(jīng)3年多,2015年,林敏成為裝置工藝員,為了讓林卓文更快成長,該部將他們結(jié)成師徒對子。林敏將自己的技術(shù)經(jīng)驗毫無保留的傳授給了徒弟林卓文,使林卓文的技能水平快速提高。今年3月,林卓文經(jīng)過層層選拔,順利當上了班長。
????為幫助年輕職工盡快成長,煉油三部該部根據(jù)員工特點,制定培養(yǎng)目標和計劃,通過開展“導(dǎo)師帶徒”、“黨員班長骨干一對一”等活動,提升員工技能水平。兩年來,先后有11名青工先后走上班長或見習班長的重要崗位,4人走上技術(shù)管理崗位。
????2010年,黃郁湛在廣州工程技術(shù)職業(yè)學院畢業(yè)后,來到了煉油三部3號焦化裝置工作。為了幫助他盡快成長,裝置工藝主管黎家銘給他制定 “一對一”培訓計劃,師傅劉山定期給他布置“作業(yè)”,讓他參與工藝方案的討論和編寫,并創(chuàng)造條件讓他獨立指揮加熱爐停、開爐操作等,這樣層層遞進的培訓讓黃郁湛快速成長。2012年,黃郁湛成為煉油三部最年輕的班長。由于工作出色,他還被評為廣州石化2013年度勞動模范。
????“極有針對性的培訓,使我很快進入狀態(tài)。如果沒有當初那些強有力的培訓,恐怕我現(xiàn)在還是一名跟在師傅身后的操作工。”談到今天的成績,黃郁湛深有感觸地說。
????該部還在技改技措、安穩(wěn)長運行、技術(shù)攻關(guān)、優(yōu)化創(chuàng)效等工作中,通過壓擔子、樹標桿等方式,培養(yǎng)了一批愛崗敬業(yè)的優(yōu)秀人才。近年來,該部先后涌現(xiàn)出了4名省、部級先進個人,8名公司級勞動模范、模范黨員;該部也先后榮獲廣州石化先進集體、先進黨組織,集團公司先進基層黨組織、“三基”工作先進單位等稱號。