7月18日,隨著浙能新天煤化工公司酸性氣管道基礎(chǔ)開(kāi)始澆筑,國(guó)內(nèi)首創(chuàng)酸性氣體入鍋爐摻燒改造工程在該公司正式啟動(dòng)。圖為工作人員在現(xiàn)場(chǎng)忙碌場(chǎng)景。斯俊 攝
中國(guó)電力新聞網(wǎng)訊 通訊員 祝益軍 斯俊 報(bào)道 7月18日,隨著浙能新天煤化工公司酸性氣管道基礎(chǔ)開(kāi)始澆筑,國(guó)內(nèi)首創(chuàng)酸性氣體入鍋爐摻燒改造工程在該公司正式啟動(dòng)。該工程通過(guò)將酸性氣體引入煤粉爐摻燒,使酸性氣體處理過(guò)程更為簡(jiǎn)單高效。酸性氣體燃燒產(chǎn)生的熱量,將使熱電鍋爐每年節(jié)約燃煤近6.5萬(wàn)噸,產(chǎn)生效益近900萬(wàn)元。改造完成后,浙能新天煤化工公司將成為國(guó)內(nèi)首家酸性入煤粉鍋爐摻燒的煤化工企業(yè)。
浙能新天煤化工公司酸性氣體入鍋爐摻燒工程采用國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的酸性氣(shiyou168.com)體入鍋爐摻燒技術(shù)。該項(xiàng)目總投資1358萬(wàn)元,計(jì)劃今年10月中旬完成全部改造工作,項(xiàng)目完成后,熱電鍋爐將每小時(shí)處理1.35萬(wàn)立方米高濃度的酸性氣體。
煤化工工藝流程中會(huì)產(chǎn)生幾種可燃酸性氣體,現(xiàn)國(guó)內(nèi)投產(chǎn)的幾個(gè)煤化工項(xiàng)目均應(yīng)用硫回收裝置反應(yīng)處理,再將處理后的煙氣導(dǎo)入脫硫裝置進(jìn)行脫硫后進(jìn)行排放。由于硫回收處理工藝不夠成熟,反應(yīng)后的煙氣成份較為復(fù)雜,將導(dǎo)致后續(xù)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)惡化,特別是在超低排放投用后,嚴(yán)重時(shí)可能造成排放指標(biāo)超標(biāo)。
為保證煤化工系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)酸性氣完全可靠處理,浙能新天煤化工公司于2018年初啟動(dòng)酸性氣引入煤粉鍋爐摻燒工作,在前期調(diào)研的基礎(chǔ)上,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)編制了《酸性氣入鍋爐摻燒方案分析研究報(bào)告》《酸性氣入鍋爐摻燒(代替新增硫回收裝置)可行性研究報(bào)告》。經(jīng)過(guò)多次討論和審議,該公司酸性氣體入鍋爐摻燒可研報(bào)告通過(guò)專家評(píng)審。
據(jù)悉,浙能新天煤化工公司年產(chǎn)20億立方米煤制天然氣項(xiàng)目是目前世界上單體最大的煤制氣項(xiàng)目。酸性氣體入鍋爐摻燒工程投用后,不僅將使煤化工酸性氣體得到根本性地燃燒處理,還將極大提高新天煤化工清潔排放水平,助力打贏大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。