????中國石化新聞網(wǎng)訊(朱祖根 范建國)高橋石化儲運二部采用改堵為疏的辦法,用了不到200元的成本,解決了長期困擾罐區(qū)安全生產的壓縮機氣封泄漏的老大難問題。
????罐區(qū)回收壓縮機投用至今已有15年,經(jīng)常發(fā)生故障。在丁二烯裝置開車期間,由于放空氣體中含有大量丁二烯成份,導致壓縮機氣缸的閥片上端聚積焦,造成氣封泄漏,壓縮機不能正常工作。運保二分公司在去年耗費了大量的人力物力,連續(xù)修了9次,均無法修復。公司HSE督查組到現(xiàn)場檢查,多次反映現(xiàn)場味道重,影響清潔生產,浪費了資源,對安全生產構成重大威脅,要求該部解決這一安全隱患。
????儲運二部成立后,班子成員非常重視此項工作,立即成立了清潔生產攻關小組,根據(jù)工藝條件和現(xiàn)場設備的實際情況,巧妙采用改堵為疏的辦法,在一級、二級缸的敞口視窗處加裝四塊鐵板,利用視窗上方的兩個小孔,加裝導引管,與壓縮機進口放空管線連通,將原先泄漏到大氣中的石油氣,通過連通管線回收至壓縮機進口。壓縮機投用后,攻關小組在現(xiàn)場進行易燃易爆氣體測爆,完全合格,徹底消除了隱患,回收了資源,達到了清潔生產的要求。