????中國石化新聞網(wǎng)訊(程英光)日前,雅克拉采氣廠通過技術(shù)攻關(guān),成功改造了雅克拉集氣站重接觸塔液相流程,使C3收率平均提高了1%左右,液化氣產(chǎn)量日增產(chǎn)2噸左右,年創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益203.7萬元。
????雅克拉集氣處理站采用天然氣脫水、膨脹機制冷、重接觸塔+脫乙烷塔回收輕烴的工藝。低溫分離單元是雅克拉集氣站工藝流程的核心,特別是重接觸塔液相由于攜帶的冷量很大(-78℃),其液相采出是否能平穩(wěn)控制,對裝置制冷系統(tǒng)參數(shù)的穩(wěn)定控制、輕烴收率的提高、以及輕油和液化氣的產(chǎn)量具有十分重要的影響。該裝置投產(chǎn)以來,平均每三個月就會發(fā)生一次液塞現(xiàn)象,嚴重影響裝置安全平穩(wěn)運行。存在的主要問題:一是重接觸塔液位波動較大:由于工藝的正常波動(進站氣量波動、干燥塔充卸壓及切換等),會使進入重接觸塔的冷凝液出現(xiàn)正常的波動。二是重接觸塔液相采出由于采用手動調(diào)整,采出極不穩(wěn)定:原設(shè)計將其液相采出去脫乙烷塔頂?shù)囊合嗖沙隽鞒躺喜捎檬謩娱y控制,而在回流線上安裝了自動調(diào)節(jié)閥,致使液相無法實現(xiàn)自動穩(wěn)定控制,只能依靠手動控制,加之重接觸塔產(chǎn)液本身存在一定波動,造成液位手動控制極不穩(wěn)定,對制冷系統(tǒng)影響大,影響裝置收率2%左右。
????針對上述問題,該廠副廠長李民率領(lǐng)技術(shù)人員通過對重接觸塔液相采出流程進行認真研究后,對上述流程進行了大膽改造,通過增設(shè)一段3米的管線,將重接觸塔液相回流流程與液相采出流程聯(lián)通,通過原流程上的閥門開關(guān),實現(xiàn)流程改變,就能將用于控制回流的自動調(diào)節(jié)閥用于液相自動采出,從而實現(xiàn)了液相采出的自動控制。該方法從技術(shù)角度,使以前改造難度非常大的生產(chǎn)平頸問題變得簡單可行,具有投資省、施工安全簡便、自控調(diào)整簡單等特點,大大提高了裝置收率,使 C3收率平均提高了1%左右,液化氣日增產(chǎn)2噸左右,年創(chuàng)造效益203.7萬元。
????間接經(jīng)濟效益:避免液塞:改造后避免了脫乙烷塔頂液塞造成的裝置紊亂和放空,以每次液塞造成液化氣、輕烴產(chǎn)量損失20噸計,年減少損失23.3萬元。
????縮短開機時間:改造后,裝置開機時間由原12小時縮短至4-6小時(平均5小時)。以每年裝置正常開停機作業(yè)兩次(電路檢修停電),裝置產(chǎn)液化氣輕烴合計12噸/小時計,則有將年創(chuàng)效:48.9萬元。
????通過簡單適用的重接觸塔液相流程改造,科學合理地解決了裝置投產(chǎn)以來影響裝置工藝參數(shù)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵性瓶頸問題,既消除了影響裝置穩(wěn)定運行的諸多隱患,也能大幅提高裝置的運行效率,提高了裝置輕烴產(chǎn)量和經(jīng)濟效益
????目前,雅克拉集氣處理站液化氣日產(chǎn)由原165噸增至175噸,輕油日產(chǎn)由原85噸增至110噸。重接觸塔液相自動控制流程的成功改造,對確保液化氣、輕油實現(xiàn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)具有重要保障作用,并對保障裝置穩(wěn)定運行意義重大。