近日,江蘇省2017年QC小組成果發布揭曉,金陵石化運行一部三工區QC攻關小組獲得江蘇省質量管理一等獎。這個QC小組通過質量管理攻關,使LCO(催化柴油)轉化汽油收率提高近7個百分點,創效450多萬元。
2012年11月,FD2G技術被列入中國石油化工股份有限公司“十條龍功關項目”之一,金陵石化被選為與撫順石油化工研究院聯合攻關的單位之一。LCO催化裂化輕質循環油(催化柴油),由于芳烴含量高,點火性能差,在國外僅作為燃料油使用,FD2G技術就是把催化柴油LCO加氫轉化生產高辛烷值汽油的工藝技術,為降低柴汽比提供新途徑。 該公司1號加氫裂化裝置確定為項目實驗裝置。2013年9月,裝置更換完催化劑后開車一次成功,至2015年1月,裝置第一周期平穩運行17個月,累積加工LCO原料90多萬噸,生產汽油組分26萬噸。裝置標定結果表明,以催化柴油為原料,通過FD2G技術加氫轉化后的柴油十六烷值較原料增加10~14個單位,特別是柴油的硫含量降至每千克10毫克左右,同時,可以生產35%~50%的汽油組分,硫含量小于每千克10毫克,混合汽油辛烷值(RON)穩定在94以上。但是,2016年初裝置檢修換劑開工后,混合汽油收率最高約39%,明顯低于第一周期41%的水平,更未達到43%的目標要求。 為此,三工區專門成立了QC質量管理小組實施難題攻關,QC小組嚴格按照PDCA順序,通過大量數據分析,運用因果分析圖、排列圖、親和圖和頭腦風暴法,找出影響汽油收率的關鍵因素——加氫反應裂化段平均溫度過低。然后,他們嚴格制定對策、實施辦法和效果檢查,科學生產,最終,提高了汽油產品的收率和產量,實現了既定目標。 該QC質量管理小組通過攻關,2016年3月至12月,汽油收率從實施前的39%提升到45.8%,多產高質量汽油16200多噸,扣除柴油減少量及其它成本,經核算創效451萬元,為企業乃至全行業樹立了榜樣,增加了效益。
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