3月17日,巴陵石化總投資2400多萬元的硫化氫尾氣綜合利用治理項目,在己內酰胺事業部開工。該項目是巴陵石化加強環保綜合治理、實施清潔生產的又一工程,預計今年6月底完工并交付使用。
該公司己內酰胺事業部目前運行的15萬噸/年硫酸(硫化氫+硫黃雙原料制酸)裝置,腐蝕嚴重、故障頻發,難以完全回收上游煤氣化裝置產生的二氧化硫,影響周邊環境。集團公司高度重視,支持巴陵石化從源頭進行治理,促進安全環保。
該項目采用硫化氫干法制酸工藝,將含硫化氫酸性尾氣送入硫化氫燃燒爐內與空氣混合燃燒,產生含二氧化硫爐氣,爐氣經余熱回收系統回收熱量,凈化后通過干燥送現有硫酸裝置,通過兩次轉化和兩次吸收過程生產硫酸,保證上游煤氣化裝置及硫酸裝置長周期、滿負荷安全穩定運行。
據了解,該回收技術在湖北荊門、云南天化等同類裝置應用均獲成功,設備除干吸塔除霧器外,均采用國產化技術和裝備,有利于降低項目投資和日常維修。
項目建成投產后,處理含硫化氫的酸性氣體能力可以達到4628標準立方米/小時,可完全回收煤氣化產生的二氧化硫氣體,同時副產390攝氏度的中壓蒸汽4.4兆帕并入蒸汽管網,具有可觀的經濟效益。
該公司己內酰胺事業部目前運行的15萬噸/年硫酸(硫化氫+硫黃雙原料制酸)裝置,腐蝕嚴重、故障頻發,難以完全回收上游煤氣化裝置產生的二氧化硫,影響周邊環境。集團公司高度重視,支持巴陵石化從源頭進行治理,促進安全環保。
該項目采用硫化氫干法制酸工藝,將含硫化氫酸性尾氣送入硫化氫燃燒爐內與空氣混合燃燒,產生含二氧化硫爐氣,爐氣經余熱回收系統回收熱量,凈化后通過干燥送現有硫酸裝置,通過兩次轉化和兩次吸收過程生產硫酸,保證上游煤氣化裝置及硫酸裝置長周期、滿負荷安全穩定運行。
據了解,該回收技術在湖北荊門、云南天化等同類裝置應用均獲成功,設備除干吸塔除霧器外,均采用國產化技術和裝備,有利于降低項目投資和日常維修。
項目建成投產后,處理含硫化氫的酸性氣體能力可以達到4628標準立方米/小時,可完全回收煤氣化產生的二氧化硫氣體,同時副產390攝氏度的中壓蒸汽4.4兆帕并入蒸汽管網,具有可觀的經濟效益。