今年以來,隨著原油劣質(zhì)化程度的加深,硫磺回收裝置始終處于高負(fù)荷生產(chǎn)態(tài)勢,裝置轉(zhuǎn)化率和硫磺出廠一直是焦點(diǎn)問題;7月下旬,受多種因素制約,優(yōu)級品率下降、阻滯了硫磺出廠。對此,安慶石化煉油二部精心管理、加強(qiáng)日常操作,較快地扭轉(zhuǎn)了這一被動(dòng)局面,確保了酸性氣100%回收、硫磺產(chǎn)品順暢出廠,實(shí)現(xiàn)硫磺高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)優(yōu)產(chǎn)。
今年7月份,硫磺原料酸性氣來量在3900Nm3/h左右、且波動(dòng)大,濃度高達(dá)80%以上,裝置配風(fēng)系統(tǒng)受限、原料中烴含量超標(biāo),這些對日產(chǎn)量高達(dá)60噸左右的硫磺裝置是個(gè)嚴(yán)峻考驗(yàn)。受上述因素制約,7月24日至8月7日,硫磺有部分批次雖均合格、但未達(dá)到優(yōu)級標(biāo)準(zhǔn),繼而制約了硫磺順利出廠。
安慶石化煉油二部采取一系列措施,從一線操作入手:加大裝置配風(fēng),按照酸氣比適當(dāng)增加配風(fēng);提高硫磺兩個(gè)轉(zhuǎn)化器的溫度;做到勤調(diào)節(jié)嚴(yán)盯表,實(shí)行跟蹤配風(fēng);穩(wěn)定外圍裝置污水和富液再生的操作,以減少對硫磺裝置的沖擊;跟蹤每周三次硫磺分析結(jié)果,及時(shí)對生產(chǎn)操作“把脈”、調(diào)整。措施實(shí)施后,僵局迅速打破,硫磺指標(biāo)全部達(dá)到優(yōu)級。
據(jù)悉,安慶石化硫磺品質(zhì)一直很好;由于市場原因,多數(shù)顧客求購的是優(yōu)級品硫磺,合格硫磺一直在市場銷路中處于劣勢。這對硫磺操作和產(chǎn)品把關(guān),都提出了高要求。此次產(chǎn)品波動(dòng),也為日后硫磺Ⅱ套、Ⅲ套同時(shí)滿負(fù)荷生產(chǎn),提供了操作和管理經(jīng)驗(yàn)。