截至9月中旬,山西焦化苯精制廠完成了優化操作穩定芳烴精制措施、延長煤氣壓縮機運行周期、提高純苯的特級品率三項技改、攻關項目,延長了系統運行周期,提高了產品質量,實現了節能減排,取得了良好的經濟效益和社會效益。
萃取精制系統是苯精制的關鍵工序。針對該系統波動大、調節過程影響生產成本的問題,苯精制廠為貧萃取劑泵入口增加了補溶劑管線,穩定貧溶劑泵的上量,保證了生產系統穩定運行。同時,根據加工負荷,技術人員對萃取劑分批次進行更換,實現了系統不停車更換萃取劑。此外,他們還增加了捕霧器,及時回收放散氣液的夾帶,降低純苯放空量,使芳烴精制得到優化,穩定了粗苯加工量。
針對煤壓機運行周期短、頻繁倒機檢修影響生產系統安全穩定長周期運行的問題,該廠通過增加分離器、排放導淋和一系列排污管線等措施,延長了氣閥的使用壽命,降低了維修費用,減少了壓縮機的倒機次數,節約了電耗。
此外,該廠還對提高純苯的特級品率展開了攻關,通過提高分析化驗準確度、加強與各大企業的對標、優化工藝體系、制定《生產特級純苯工藝調整方案》等措施,生產出純度達99.95%以上的特級純苯。