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成就我國合成橡膠夢想

   2014-12-31 中華石化網(wǎng)吉林日報

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核心提示:日前,中科院長春應化所在合成橡膠新型高效稀土催化體系的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用方面取得重大突破并獲得成果。稀

日前,中科院長春應化所在合成橡膠新型高效稀土催化體系的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用方面取得重大突破并獲得成果。稀土異戊橡膠工業(yè)化產(chǎn)品首次以100%替代天然橡膠成功應用于萬噸級稀土異戊橡膠工業(yè)化裝置,擺脫了我國對天然橡膠的依賴,標志著我國稀土異戊橡膠產(chǎn)品的應用研發(fā)能力和生產(chǎn)技術已經(jīng)走在了世界前列,使中國創(chuàng)造和幾代科技工作者的稀土異戊橡膠夢變成了現(xiàn)實。

發(fā)揮基礎優(yōu)勢搶占發(fā)展高地

長春應化所是國內(nèi)最早開展合成橡膠研發(fā)的單位。稀土催化合成橡膠是上世紀60年代長春應化所對世界合成橡膠領域作出的巨大貢獻,不僅豐富了配位聚合的理論和方法,更在世界范圍內(nèi)帶動了能夠替代天然橡膠的稀土異戊橡膠和滿足安全節(jié)能綠色輪胎要求的稀土順丁橡膠的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展,稀土催化體系合成橡膠仍存在著聚合活性偏低、合成橡膠鏈結(jié)構(gòu)、微觀結(jié)構(gòu)、分子量及其分布可控性較差等一系列瓶頸問題。

長春應化所科研人員基于多年的科研積累和良好的研究基礎,從稀土元素特點和稀土催化合成橡膠的基礎理論入手,解決了稀土催化劑高度締合等問題,提出了新的配位聚合合成橡膠的微觀結(jié)構(gòu)形成機理,發(fā)明了配位可逆鏈轉(zhuǎn)移聚合方法。在稀土催化體系的高活性、高立構(gòu)定向性和分子質(zhì)量及其分布的可控性等方面取得了原創(chuàng)性和系統(tǒng)性的研究成果。

抓住關鍵核心推進重大突破

長春應化所把創(chuàng)新新一代催化劑聚合體系作為推進稀土異戊橡膠產(chǎn)業(yè)化進程的關鍵突破口,在深入研究稀土催化劑和稀土異戊橡膠結(jié)構(gòu)和性能特點的基礎上,提出了雙烯烴配位聚合物微觀結(jié)構(gòu)形成新機理,解決了國外專家提出的雙烯烴配位聚合物微觀結(jié)構(gòu)形成機理中催化劑結(jié)構(gòu)與聚合物微觀結(jié)構(gòu)不相關聯(lián),不能指導催化劑設計合成和聚合實踐的問題。新機理指出了催化劑中配體結(jié)構(gòu)和聚合條件與聚合物微觀結(jié)構(gòu)的相關性,能夠圓滿詮釋現(xiàn)有實驗事實,并且能夠指導催化劑設計合成和聚合實踐,為提高配位聚合合成橡膠微觀結(jié)構(gòu)的可控性奠定了理論基礎。

長春應化所在稀土催化劑創(chuàng)新這一關系規(guī)模產(chǎn)業(yè)化全局的核心技術上取得重大突破,首次提出了稀土化合物高度締合是稀土催化劑聚合活性低、分子質(zhì)量分布寬的首要因素,并通過特定結(jié)構(gòu)的配體使稀土催化劑締合分子簇轉(zhuǎn)化為單一分子催化劑,成功開發(fā)出高活性、高順式定向性、高度均相穩(wěn)定的稀土催化劑。

長春應化所還提出了配位可逆鏈轉(zhuǎn)移聚合合成橡膠的理論和方法,將傳統(tǒng)配合聚合合成橡膠中的鏈轉(zhuǎn)移反應由不可逆變?yōu)榭赡?,避免了由鏈轉(zhuǎn)移引起的終止反應,不僅提高了稀土元素的利用率,并且使聚合反應由不可控變?yōu)榭煽兀怪苽湔肿淤|(zhì)量分布合成橡膠及其鏈端功能化成為現(xiàn)實。

  開發(fā)成套技術創(chuàng)新萬噸裝置

科學研究的價值在于致力重大成果產(chǎn)出,為國家人民作貢獻。長春應化所科研人員經(jīng)過艱苦拼搏,實現(xiàn)了稀土異戊橡膠工業(yè)化裝置全套技術工藝包的成功開發(fā)和3萬噸/年工業(yè)化生產(chǎn)線的成功建成、運行,標志著我國已成為世界少數(shù)掌握大品種、高性能合成橡膠工業(yè)化核心成套技術的國家,是集基礎研究、工程放大、成套技術研發(fā)于一體的成功范例。

高活性稀土催化體系應用于萬噸級稀土異戊橡膠工業(yè)化裝置,其每噸異戊橡膠產(chǎn)品其催化劑成本降至400元以下,聚合時間也由平均7小時縮短至2.5小時,極大地降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率,產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)外同類最好水平,并且首次實現(xiàn)了稀土異戊橡膠對天然橡膠的100%替代;應用于萬噸級稀土順丁橡膠工業(yè)化裝置上,其主催化劑每噸順丁橡膠產(chǎn)品其催化劑成本降至300元以下,產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)外同類水平。

達國際領先水平實現(xiàn)中國創(chuàng)造

長春應化所研發(fā)的“3萬噸/年稀土異戊橡膠成套工業(yè)化技術”成果,在北京通過由中科院組織的成果鑒定。專家組認為,該項目整體達到了國際領先水平,標志著我國稀土異戊橡膠生產(chǎn)技術已經(jīng)走在了世界前列。經(jīng)中國橡膠工業(yè)協(xié)會材料檢測研究中心認證,工業(yè)化產(chǎn)品性能超過國外同類產(chǎn)品水平,可完全替代天然橡膠用于全鋼載重子午線輪胎胎面膠。

中國橡膠工業(yè)協(xié)會檢測中心評價結(jié)果顯示:整套技術主要特點是以自主開發(fā)的催化劑、聚合、凝聚和后處理技術為核心,集成先進的反應器技術、自動控制技術和節(jié)能環(huán)保技術開發(fā)出國內(nèi)首套3萬噸/年稀土異戊橡膠工藝包,并建成國內(nèi)外單線產(chǎn)能最大的工業(yè)生產(chǎn)裝置。工藝包設計合理,裝置運轉(zhuǎn)平穩(wěn),能耗、物耗低、三廢排放量少。

在提出的稀土催化雙烯烴聚合新機理基礎上,開發(fā)的催化劑具有高活性、高順式定向性、低成本和產(chǎn)品分子量及其分布可控的特點。催化活性達0.18kg稀土釹/噸膠,稀土元素利用率由傳統(tǒng)8-10%提高至近100%,聚合時間較國外催化劑效率提高近1倍,產(chǎn)品順式含量達97%以上。

開發(fā)了適合于高粘膠液體系的多釜連續(xù)串聯(lián)聚合、凝聚、后處理和溶劑回收技術,其中包括多項專利和專有技術,同時解決了諸如高粘體系橡膠膠液的熱平衡和傳輸?shù)裙こ毯图夹g難題,整套裝置綜合能耗較國外同類工藝降低20%。

目前該成套技術已申請73項國內(nèi)外發(fā)明專利,其中35項已獲授權,形成了自主知識產(chǎn)權體系。近日,又榮獲了2014年吉林省技術發(fā)明獎一等獎。該成套技術成果與國外現(xiàn)有同類技術相比,具有單線產(chǎn)能最大、能耗物耗最低、節(jié)能環(huán)保先進等特點,大幅降低了催化劑成本,更重要的是首次實現(xiàn)了稀土異戊橡膠完全替代天然橡膠用于輪胎生產(chǎn),開拓了稀土異戊橡膠的市場空間,擺脫了我國對天然橡膠的完全依賴,對于增強我國橡膠行業(yè)的整體科技水平,為加速我國稀土異戊橡膠的規(guī)模產(chǎn)業(yè)化奠定了重要基礎。

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