每年臨近冬季,低凝柴油需求量增大,為保證市場供應,塔河煉化大力開展低凝柴油調和生產,以保障市場對低凝柴油的應急需求。
近日,該公司儲運車間全力著手低凝柴油罐區流程優化改造,提前謀劃解決冬季低凝柴油的調和、出廠問題。
因原有罐區既要存儲低凝柴油又要轉輸普通柴油,同時裝車線存在公共部分,流程單一、疊加、改動頻繁等系列問題影響柴油調和、出廠及裝車效率。儲運車間根據該公司生產優化會議要求,對柴油罐區流程進行優化,通過新增循環線、固定裝車線、改造加劑線等,實現了多種油品單獨循環、專線專用、連續調和的目標,減少管線置換油品損耗,消除了串、混油的隱患。
據悉,流程改造后,每月可減少負35號柴油置換量約500噸,按每年4個月生產低凝柴油,根據市場柴油差價計算全年可減少效益流失近200萬元。
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