“機泵P115/1振動值為6.5毫米/秒,較接班前的7.1毫米/秒有所下降,目前機泵運行正常。”
“巡檢人員要持續(xù)對機泵進行監(jiān)護,每個小時進行測振、測溫,發(fā)現(xiàn)異常立即匯報。” 近日,廣州石化煉油一部1號蒸餾裝置二班高級技師、班長林文勝在隨時關(guān)注機泵運行狀況。
泵是1號蒸餾裝置的減壓塔塔底泵,也是裝置運行的主流程泵。從夜班接班后,P115/1振動上升明顯,最高值已達設(shè)備卡片7.1毫米/秒的高報值。接班后,林文勝就指導(dǎo)班組人員進行處理。
近日,1號蒸餾裝置開始首次加工穆爾班原油。從原油密度看,新油種密度從原油種的0.875千克/立方米降至0.827 千克/立方米,原油明顯輕質(zhì)化。裝置處理量也從原來的1.4萬噸/天降至1.15萬噸/天。穆爾班原油屬于石臘基高裂化性原油,適合做催化裂化原料,可大幅提高催化裂化摻渣率,不僅可以實現(xiàn)效益最大化,而且可以降焦化裝置負荷,提升公司的環(huán)保水平。
由于該油種原油密度低,輕油產(chǎn)品收率高,重油收率低,為避免加工期間裝置運行出現(xiàn)大的波動,1號蒸餾裝置提前制定生產(chǎn)方案和應(yīng)急預(yù)案,成立了由部長為首的領(lǐng)導(dǎo)小組及由技術(shù)骨干組成的攻關(guān)小組,對新油種的煉制過程進行全時程監(jiān)控。針對裝置加工過程中出現(xiàn)的常壓塔底及減壓塔底流量低,影響裝置塔底機泵正常運行的問題,攻關(guān)組人員馬上開展技術(shù)攻關(guān)。
“調(diào)整機泵連通線,確保機泵流量運行下限,降低機泵振動。”林文勝憑著豐富的經(jīng)驗制定應(yīng)對措施。由于P115/1為減壓塔底泵,輸送介質(zhì)為渣油,機泵進出口連通線長期未使用,管線中的渣油已經(jīng)凝結(jié)。林文勝利用蒸汽膠管,持續(xù)對著管線和流程進行加熱,經(jīng)過3小時的努力,連通線成功疏通。通過優(yōu)化調(diào)整操作,解決了常底泵與渣油泵偏離機泵流量運行下限的問題,機泵振動明顯下降。
為確保裝置首次加工穆爾班原油安全順利,該裝置按照預(yù)案提前完成原油結(jié)構(gòu)的制定與分析監(jiān)控,適當降低負荷應(yīng)對可能產(chǎn)生的問題。每天由工藝員帶班指導(dǎo)生產(chǎn),及時處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的報警,確保無報警交接班;在操作上,要求操作人員精心操作,及時優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò)和常壓塔、減壓塔操作。
通過不斷優(yōu)化調(diào)整,裝置穆爾班原油加工量不僅從計劃的1.15萬噸/天提升到1.25萬噸/天,而且在油性大幅變化的情況下實現(xiàn)了高溫設(shè)備零泄漏、設(shè)備零超標運行、APC先進控制投用率達100%的目標,確保了裝置的安穩(wěn)長運行。
廣州石化1號蒸餾裝置首次成功加工穆爾班原油,石腦油收率提高了7.32%,航煤收率提高了3.81%,渣油收率降低了10.76%,不僅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化增效明顯,而且為今后繼續(xù)加工該油種積累了經(jīng)驗。
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