3月3日,長嶺煉化煉油二部值班長王仙盯緊控制臺各裝置的運行數據,協調帶領班組勤跑現場,竭力增產丙烯。
“丙烯收率每增加0.1個單位,就可為上千個口罩提供生產原料,關鍵指標我們得盯緊!”王仙說,丙烯是生產聚丙烯的原料。近期,長嶺煉化全盤優化800萬噸煉油項目,打丙烯組分源頭深井,盡量讓聚丙烯裝置“吃飽喝足”,全力保障口罩生產企業原料供給。
據了解,煉油項目要提高丙烯產量,先得增產液化氣。在長嶺煉化,催化是增產液化氣的主要裝置。技術團隊深入摸索該裝置的運行性能,快速編制完成多產液化氣運行方案,并蹲班指導班組調解各類指標,深挖油料中間的丙烯組分。
影響液化氣生產的數據足有100多個,而且其中某一個數據發生變化就可能出現“多米諾骨牌效應”。為確保平穩生產,裝置值班干部除了生產指揮,每隔2小時就要去現場查看工藝運行情況,與崗位操作人員形成網格式管控模式,及時排查各類隱患。
“裝置整體負荷不高,市場防疫原料又很急需,裝置很不好開。”煉油二部班長王仙說,“即便是飯時,都是吃幾口飯,就要帶上口罩去現場調閥門。”面對困難,他們細調運行參數,調優生產指標,將油品的液化氣“吃干榨盡”。
“在聚丙烯的整個生產流程中,上游好比是挖井的,我們是挑水的,下游是燒水的,如果我們把水挑潑了,就責任就大了!”氣分裝置負責人說,液化氣通過氣分裝置可分離出丙烯等產品。為防止丙烯組分流失,技術團隊采取 “抓兩頭、管中間”的生產管理策略,優化溫度、壓力等技術指標,并制定出一套符合實際需求的新操作方法,提升裝置丙烯的精細切割能力。
2月,長嶺煉化液化氣產量超出階段性管理目標,丙烯收率同比增加0.3%以上,為多產聚丙烯提供了“硬核”支撐。