中華石化網訊 近日,武漢石化汽油堿渣碳化脫酚裝置經標定完全達到設計要求。這是國內首套國產汽油堿渣處理裝置,擁有完全自主知識產權。它的投產成功,意味著一直困擾國內煉油企業的汽油堿渣處理難題得到解決。
汽油堿渣是煉油企業生產中產生的固廢物,由于其硫、酚含量高,易造成惡臭污染并沖擊污水處理場,一直以來國內煉廠沒有很好的處理手段,部分企業采取外委處理的辦法,存在較大的環境風險。
為徹底解決汽油堿渣處理難題,武漢石化在廣泛調研的基礎上,與國內企業一起,共同研制開發了汽油堿渣碳化脫酚技術。該技術將過去企業排放的、生產過程中產生的二氧化碳,用于脫除堿渣中的雜酚,實現以廢治廢。
2011年6月,首套國產汽油堿渣碳化脫酚裝置在武漢石化投產。裝置運行一年多,效果理想,企業每年可從堿渣中回收雜酚300噸,這些雜酚被用于調和汽油,進一步提高汽油產品的穩定性。同時,經該裝置處理的堿渣,硫化物去除率達99%,COD(化學需氧量)濃度下降96%以上,消除了汽油堿渣的惡臭污染和對污水處理場的沖擊。
這套國產化裝置的投資遠低于進口報價,同時該裝置在連續性生產、回收雜酚調和汽油產品質量的穩定性上,較進口裝置有明顯優勢。這套裝置已有兩項技術獲得國家實用新型專利授權,兩項技術正在申請國家發明專利。