日前,煉油部硫磺回收項目、重整抽提余壓蒸汽回收項目、火炬氣回收制可燃氣項目順利通過天津市經貿委專家組的認定檢查,企業因此每年可減免稅收千余萬元,實現了環保和經濟效益雙豐收。
“近年來,針對生產過程中產生的‘廢水、廢氣、廢渣’以及其它資源,我們積極開展多渠道綜合利用工作,達到了變廢為寶、減少排污的目的,既為企業增加了經濟效益,同時也實現了綠色發展。” 煉油部安全環保部副主任孫炳科介紹。
在廢氣綜合利用方面,煉油部建立了火炬氣、酸性氣回收系統,對火炬氣和酸性氣進行回收利用,每年可回收火炬氣1.6萬余噸,回收的酸性氣制取硫磺近20萬噸,有效減輕了有害氣體對環境的污染;建立了汽油火車裝車棧臺油氣回收設施,每年可回收油氣600余噸,實現廢氣綜合利用。
在廢水綜合利用方面,煉油部將污水汽提裝置凈化水回收利用,用于原油電脫鹽等部位作注水,回用率達到76%以上,每年可回收污水130萬余噸;將污水場污水實施深度處理,處理后的中水作為循環水場的補水;采取凝結水回收措施,作為鍋爐用補水,達到減少廢水排放、污水再利用的目的。
在廢渣綜合利用方面,煉油部將污水處理過程中污泥送焦化裝置,利用焦化塔高溫回收污泥中的有機組分,同時節約冷焦水,每年回煉含水污泥達2.8萬余噸,實現污泥回收創效;將1號脫硫產生的堿渣回注污水汽提裝置,利用其堿度提高汽提凈化水處理效果,每年回注該堿渣1000余噸,減少了廢渣排放,減少了污染。
在積極開展“三廢”綜合利用的同時,煉油部還大力開展環保科研攻關,以科技創新攻克環保技術難題,促進企業綠色發展。他們采用纖維膜回收技術,對1號脫硫尾氣中有機烴和二硫化物進行回收試驗,該試驗對苯、甲苯等有機烴去除率可到達94%以上,去除二硫化物90%以上;采用超聲波破乳聚結氣浮組合工藝技術,對1號焦化焦炭塔大吹氣乳化廢水進行破乳除油試驗,使廢水中的油含量從之前的2-4萬毫克每升降至200毫克每升左右,同時也使污水中COD含量大幅降低。
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