11月28日,吉林油田新木采油廠采油二隊9號井組注水間內,維修工曹東滿頭大汗地沖洗一口方案停注水井管線,9號井組女井長陳福珍在一旁幫忙。對方案停注水井及時沖洗,是新木采油廠實現精細注水的舉措之一。
據新木采油廠工藝所副所長吳艷峰介紹,新木油田是典型的斷塊油田,整個采區(qū)由43個小斷塊油田組成。注水開發(fā)一直是主力開發(fā)方式,這個采油廠以注水中存在的問題為導向,積極尋求開發(fā)上的新突破。
注入水水質的好壞直接影響油田注水開發(fā)效果。為此,新木采油廠以沖洗注水管線為重點,不斷提純注入水的水質。從今年4月初到10月底,新木采油廠組織沖洗干線18條,沖洗支干線91條,沖洗單井管線314條,站外管網水質合格率提高了2個百分點,末端計量間壓力上升0.2兆帕,有效解決了部分水井注不進的難題。
欠注是另一個難題,新木采油廠開展增壓降壓組合技術,綜合治理欠注井。這個采油廠通過與外協單位合作,在118區(qū)塊和讓47區(qū)塊聯合開展試驗研究,逐步摸清了欠注機理。
以讓47-3-7水井為例,最初方案配注35立方米。“我們想了很多辦法,就是注不進。”吳艷峰說。經過與外協單位共同開展試驗,判斷原因是地層物性差、滲透率低,4月10日采取負壓振動解堵措施,有效解決了注不進的問題,目前在周邊油井見效。這樣的措施井先后實施了5口,口口見效。
此外,新木采油廠還通過連續(xù)油管帶壓沖洗方式,治理欠注井3口;通過組織開展“增注一方水”活動,自行治理欠注井18口。截至目前,新木采油廠實現日增注水965立方米,注水任務完成率達到95%,同比提升了1.2個百分點。
建立獎罰分明的激勵機制,也是落實好注水方案的重要舉措。為此,新木采油廠從保證注水系統(tǒng)指標完成出發(fā),確定不同采油隊月度分解指標,并與測試班組結合,采取采油隊、測試班雙重考核制度,與測試班組獎金100%掛鉤;從保證單班測試水平出發(fā),按照不同測試工藝,對應不同的注水井井下工藝,結合以往單井評價效果,確定不同水井單井測試合理時間為提升考核主要指標。這套激勵機制調動了員工積極性,在測試班組沒增、人員還有所減少的情況下,測試工作量每月比去年增加了24.2井次。
有獎也要有罰,才能充分發(fā)揮經濟杠桿的導向作用。新木采油廠對因管理不到位造成的各類注水問題,實施了問責制。截至目前,這個采油廠組織召開注水問題協調會6次,下發(fā)注水問題通報6期,解決管線漏失、作業(yè)協調等疑難問題65項,注水合格率提升了3.6個百分點,有力助推了這一斷塊油田“水落油升”。截至11月20日,新木采油廠原油平均日產1488噸,每天比計劃超產19噸。
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