7月31日上午,蘭州石化煉油廠油品儲運聯合車間66泵房催化原料崗位操作人員劉銀霞緊張地忙碌著。她先打開59號罐送300萬噸/年重催裝置回抽閥,又打開48/2閥組聯通閥,保障了煉油廠蠟油和渣油“一條龍”進料、全流程連續輸轉。
以前,蘭州石化在煉油生產中,上游裝置產出的蠟油、渣油先進入儲罐儲存,生產需要時再進入下游裝置,儲存過程需消耗一定量的蒸汽來維持油品溫度,進入下游裝置前還需要脫水處理,蒸汽消耗大。煉油廠創新工藝流程,變“罐儲管輸”為緩沖罐平衡直接進料,實現蠟油、渣油“一條龍”進料,全流程連續輸轉,在優化工藝流程的同時降低蒸汽消耗。
蠟油、渣油實現“一條龍”進料后,蘭州石化300萬噸/年重催裝置能耗下降0.49個單位,罐區維溫蒸汽量消耗每月下降2000噸,每月增效80余萬元。