添加一根臨時吹掃線,合理安排檢修工序,中國石化巴陵公司近日成功地大幅縮短了精丙烯生產裝置檢修時間,挽回停產損失2000萬元。
巴陵石化此次檢修“病灶”為從液化氣中提取丙烯的精丙烯塔A、B處的連接泵P4005A泄漏。按照常規,需要停車5天,減收2000萬元。
為了縮短停產時間,巴陵石化技術人員和工人在退完料后的氮氣、蒸汽反復吹掃工序中,增加了一根臨時吹掃線。具體做法大致為在LC4404液控調節閥與P4008丙烷泵入口間加一根口徑50毫米、長7米的管線,結果4個小時就完成了本需20小時的吹掃。
據悉,巴陵石化這一做法在國內大型石化行業屬于首創。他們還在隨后的檢修中,優化工序,在確保安全、質量的前提下盡可能節約時間,終于在啟動檢修當晚就基本完成任務。
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